提要 本文以正交试验设计的理论为基础,介绍空调用水冷式表冷器的热工性能试验方法,回归出另一种形式的传热系数经验公式。该公式较原有经验公式概念清楚、使用方便、精度较高。该实验方法较常规试验方法完整性更强,目的性明确,且实验次数较少。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、传热系数经验公式的数学模型
相关系数R=0.995
K=19.8665ω0.2512 相关系数R=0.993
相关系数R=0.9997
相关系数R= - 0.9994
按L4(23)正交表饱和型设计试验工况点安排如表2:
|
下面将对一水冷式表冷器小样,依全面实验的方法安排试验工况,并验证回归模型的正确性。
1.试件的技术条件及试验工况范围安排:
(1)试件技术条件
几何尺寸 595mm×200mm×2排
片数 258片
片厚 0.2mm
片间距 23mm
片的形式 平铝片双翻边
片的几何尺寸 200×69.28mm
管材 铜管?1.6×0.5mm
传热面积 6.1555m2
迎风面积 0.1214m2
通水断面积 0.0001767m2
(2)试验工况范围
(3)正交试验安排(见表3)
表3
试验 |
因子 | ||||||
tsq |
vy |
tw1 |
w |
1/2实施 |
饱和型 |
备注 | |
|
注:①表中1为因子的上水平,-1为因子的下水平,0为零水平。
②Δ为1/2实施试验工况点。
③*为饱和型试验工况点。
④·该试验工况点因实验台故障未作,也未参加数据处理。
2. 实验结果的回归分析
由于实验难以作到严格正交,且该饱和型设计不正交,并为防止因试验工况点的误差,引起坏值剔除,试验数据处理采用多元线性回归方程处理。然后进行方差分析,最后给出回归方程在试验工况点上计算值与实验结果的百分比偏差。计算程序框图如下:
下面介绍计算分析结果:
(1)全面实验回归分析
水冷式表冷器的回归公式为:
K=5.9057ts10.5544 vy0.3706 tw1-0.1112 ω0.2743
方差分析结果(见表4)
表4
|
F(ts1) |
F(vy) |
F( tw1) |
F(ω) |
F比 |
121.4 |
53.2 |
21.7 |
192.6 |
F0.01 |
5.99 |
5.99 |
5.99 |
5.99 |
显著性 |
** |
** |
** |
** |
全面试验结果,经F检验看到F比均大显著性α为0.01时F临界值,故回归方程有高度显著性,每个因子都是不可少的。
t检验,经计算在α=0.05水平上成立,说明整个试验区域内回归方程是正确的。将实测值与用(4)式计算值比较,其相对偏差均小于±5%,见表5。
表5
序号 |
实测值 |
回归方程计算值 |
相对误差(%) |
1 |
27.121 |
26.229 |
3.3 |
(2)1/2实施实验回归分析
回归公式:(5)
方差分析结果见表6。
表6
|
F(ts1) |
F(vy) |
F(tw1) |
F(ω) |
F比 |
82.1 |
44.8 |
11.4 |
108.6 |
1/2实施结果,经F检验ts1,vy,ω都为高度显著性,而tw1为显著性,每个因子都是必需的。
t检验,经计算α=0.1水平上成立,回归方程正确。将实测值与用(5)式计算值比较除一个试验点上相对偏差5.9%外,其它均小于±5%,见表7。
表7
序号 |
实测值 |
回归方程计算值 |
相对误差(%) |
1 |
27.121 |
26.535 |
2.2 |
(3)饱和型设计试验回归分析
回归公式:K=5.7510 ts10.5350vy0.5046tw1-0.0985ω0.2377 (6)
由于五个方程式解五个未知数,没有剩余自由度,不能进行方差分析和t检验,将实测值与(6)式回归计算值比较,其相对偏差只有两个大于5%,其余都小于±5%,见表8。
表8
序号 |
实测值 |
回归方程计算值 |
7.919 相对误差(%) |
1 |
35.826 |
36.111 |
0.8 |
从上面数据分析结果看,无论全面实验、1/2实施设计还是饱和型设计,都证实新建立的数学模型(2)式是正确的,如果将每组试验工况,都进行严格实验,要用全面实验和1/2实施设计方案都会有95%以上的精确度。可见用正交试验设计理论指导水冷式表冷器热工性能试验可以用最少的试验工况点,提供完整的信息,回归出的经验公式具有相当高精度。因此本文介绍的试验设计方法是一种简便易行的好方法。
四、几点说明
1.本文论述的水冷式表冷器传热系数的数学模型及其实验设计方法,较目前的常规实验设计,具有实验次数少(只是原来常规实验设计试验点的1/3),每个试验工况代表性强,适用范围广泛等优点。虽然本文介绍的实验安排中只作了进口空气温度t1=24~30℃,φ=50%的一些实验,然而计算表明该回归公式用于t1=24~30℃和其它相对湿度时(只要湿球温度在17~24℃范围内),其误差完全可以忽略不计。
2.关于实验次数问题,笔者认为当然采用全面试验设计是最好的。因为其剩余自由度最大,回归公式的精度也最高。但实验次数多,工作人员辛苦劳累,将会造成实验工况点控制不严,测试数据误差大,以等权参加数据处理会造成"取伪",使经验公式不能真实反映表冷器的热工特性;而采用五个实验工况点的饱和型最优设计方案没有剩余自由度,则每个试验工况点都必须非常严格控制,否则回归公式的精确度难以达到95%,造成了"弃真"现象,不能满足空调工程要求。因此建议,一般以采用1/2实施设计方案为宜,它有3个剩余自由度,可以进行方差分析,判断实验回归公式的准确自由度,可以进行方差分析,判断实验回归公式的准确程度。
另外,零水平试验是否对水冷式表冷器都要进行呢?从理论上讲,经过实验检验后的数学模型正确,则按正交表进行试验就完全保证回归公式在整个试验区域内可靠,而不必再做零水平重复试验。但是零水平试验工况,往往都是试验区间中的标准点,作为评价水冷式表冷器的标准。故笔者认为应进行该项试验,在回归时,也把它作为一个试验工况点,以增加回归方程的精度。
3.笔者曾对这个数学模型稍加改造,变成型式,对若干风机盘管制冷量进行试验回归,给出了风机盘管热工全性能表,解决了厂家和设计得对一般风机盘管试验只给出标准工况下高、中、低三档冷量的使用不便问题,结果也具有95%以上的精度。
4.正交试验设计回归理论应用于多元回归问题是非常有益的,在暖通空调试验领域中很多设备性能多为指数型函数关系,经过变换变成线性回归模型,可用正交试验设计理论指导试验设计。